本文对由于法兰的16个M36螺纹孔钻错重新补孔的焊接工艺进行了介绍。
在制造厂钻孔过程中,由于误操作造成M36的螺纹孔加工尺寸超差,不满足图纸要求。轴套管尺寸为φ628×82mm,材质为20MnMoIV。
难点:
① 螺纹孔的尺寸及深度上图所示,螺纹孔直径为φ36mm,孔深为75mm,直径小并且较深,焊接操作难度大,对焊工要求高;
② 由于是螺纹孔,焊接时易在螺纹处产生未融合及夹渣等焊接缺陷;
③ 堵孔后要在原位置上重新钻孔,如存在焊接应力,将导致新开孔的位置及尺寸产生偏差,为后续装配造成困难;
④ 螺纹孔环向均匀分布16个孔,数量较多,焊接补焊应防止环向焊接变形不均匀;
⑤ 焊后应测量轴套管上所有尺寸偏差和位置偏差,如果超出图纸要求,需要热处理后整体机加来保证图纸尺寸。
补焊工艺:
前期准备:采用小型砂轮打磨去除螺纹孔螺纹并将侧壁打磨光滑,进行PT检查合格,确保侧壁无缺陷;装点起吊耳板,焊前预热≥150℃,层温:150-300℃。
焊接工艺:
操作要点:
① 将所有孔按照十字交叉划4个区,四个区域分别对称施焊,每个区域内也间隔试焊;
② 每一层都必须将焊渣清理干净后再施焊下一层,收弧时填满弧坑;
③从螺纹孔中心处起弧,从中心到两侧采用螺旋线焊道焊至两侧,易于控制启弧和控制侧壁融合,同时热输入不集中于中心点,可以保证晶粒细小和焊缝的韧性,见下图。
④钻孔前进行热处理:
钻孔后对法兰内径尺寸进行测量,尺寸分别为,φ452.27mm、φ452.78mm和φ452.19mm、φ452.67mm,而堵孔前机加后尺寸为φ453
+0.1mm,直径平均收缩了0.5-0.6mm。